本鋼:板材熱連軋廠降輥耗有“訣竅”
發布時間:
2020-05-28
今年前4個月,板材熱連軋廠三條生產線軋輥消耗較去年同比降低385萬元,降本效果顯著。
軋輥消耗是該廠較為重要的成本指標之一,占總成本的10%左右。為實現軋輥消耗低水平運行,該廠采取對在機事故進行有效管控、軋輥改制再利用,以及軋輥使用磨削攻關等措施,把軋輥消耗成本按磨耗成本、非正常減徑成本和其他成本三類進行分解,找出有效降耗措施,力求通過對成本的控制管理實現經濟運行,完成集團下達的成本目標。
在實際工作中,該廠由廠領導牽頭,組織降輥耗攻關小組,對三條生產線輥耗成本進行分解剖析,查找癥結,制訂對策,并將輥耗指標層層分解到班組。
由于高速鋼軋輥具有重復使用的特點,在降成本方面優勢明顯。該廠對新材質高速鋼軋輥進行摸底跟蹤,結合產線軋制品種實際,認真做好數據收集,力求拉動高速鋼上機使用率。4月份,2300生產線高速鋼軋輥周轉量12套、單輥備輥量4套,高速鋼上機率60.23%,創近9個月以來的新高。下一步,隨著生產的穩定運行,高速鋼軋輥的上機率還將穩步上升,軋輥輥耗成本將進一步降低。
與此同時,該廠著手軋輥的修復、改制工作,截至目前,1880生產線報廢改制支撐輥周轉數已達11支,在降成本方面發揮著重要作用。今年,他們還將繼續申報報廢工作輥改制計劃10支、報廢支撐輥改制計劃3支,預計可創效266萬元。在軋輥修復方面,前4個月,累計打磨精軋支撐輥3支,降低軋輥消耗57mm,折合節約軋輥資金35.6萬元。
該廠積極做好軋輥探傷檢測工作,有效管控事故軋輥。前4個月,三條生產線檢測新輥144支,檢測其他各類軋輥2975支,發現缺陷軋輥102支,其中7支軋輥報廢,探傷工作進展順利,保證了生產順行。
據了解,該廠已將軋輥經濟運行管理作為一個創新項目向集團申報,目前此項目正在評審中。
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