陜鋼漢鋼2280m3高爐開口機智能控制改造成功
發布時間:
2020-06-17
今年以來,陜鋼集團漢鋼公司煉鐵廠以“打造智慧”高爐為目標,積極研究探索高爐冶煉新技術,全面提升經濟技術指標,繼爐頂激光料面可視系統、煤粉智能噴吹系統、風口成像系統等智能化設備的成功投用之后,近期又一項智能改造項目在2280m3高爐成功試用,即爐前泥炮開口機智能控制系統。
該系統投用前,在日常出鐵過程中,需要通過手動操作液壓閥臺控制完成開口機和液壓泥炮作業,需要大量人力勞動,因高爐爐前出鐵口區域已改造為全封閉狀態,開口操作室無法清楚觀察到鐵口和開口機實時運轉狀況,易造成操作失誤,存在信息傳遞盲區,易造成安全隱患,而且人工操作設備的準確性和安全性無法得到保障,不利于高爐安全高效生產。
針對以上情況,漢鋼公司煉鐵廠在原控制系統上增加控制柜,接收來之主控區及遙控接收裝置的控制、監控信號,并輸出給液壓閥臺動作信號,將控制信號傳給PIC,并控制電磁閥臺的輸出。同時選用PC輸出控制方式,在東西出鐵場操作室各增加電磁閥臺,將電磁閥臺上的油路與原手動閥臺油路進行并聯,通過球閼可在手動閱臺和電磁閱臺間進行轉換,從而實現手動、電動操作,在泥炮打泥控制處安裝出油管流量計,并增設LED實時監控數顯屏,以液壓油流量工藝標準精準控制打泥量和鐵口深度。
改造后,操作工只需撥動遙控裝置手柄,就可操作爐前設備,輕松實現開口機自動開堵鐵口操作,進一步提高了工作效率,改進了液壓泥炮、開口機的設備性能,降低了爐前設備故障率,為提升爐前技術指標,滿足高爐不斷強化的生產要求,實現高爐系統的長穩久順和安全生產奠定了堅實的基礎。
據測算,此項改造可使2280m3高爐每年創效百萬以上。
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