首鋼京唐公司連鑄機在線調寬實現新突破
發布時間:
2020-06-24
近日,首鋼京唐公司煉鋼部成功打破連鑄機倒角結晶器板坯每分鐘1.2米拉速雙向調寬的限制環節,為構建連鑄機常態化穩定順產、降低生產成本奠定了堅實的基礎。
煉鋼部連鑄技術員何文遠介紹:結晶器調寬是鋼鐵行業解決多牌號、多規格、小訂單高效生產的一項關鍵技術。不僅能夠實現不同斷面鋼種的連續性生產,還能大大提高連鑄機的生產效率、縮短訂單交付周期、降低生產成本。
面對競爭激烈的鋼鐵市場,京唐公司煉鋼部的生產壓力日益增加,如何高效、低成本的完成生產任務成了他們亟待解決的問題。
結晶器被譽為鑄機的“心臟”。然而,煉鋼部結晶器調寬功能受到操作系統及硬件條件的限制,僅能實現每分鐘0.8米低拉速“寬調窄”的功能,調寬模式單一、拉速低、非穩態坯數量居高不下。為打破技術“瓶頸”,他們瞄準目標專門成立了工藝、設備兩個攻關團隊,重點在多模式、高速調寬方面展開了攻關。
京唐公司連鑄機程序集成度非常高,想要實現調寬模塊系統的改造升級并非易事。為此,何文遠根據自己的工作經驗,與團隊成員們一起對結晶器調寬的操作系統、鑄機拉速、鑄坯傳熱等多方面因素進行了綜合分析,創新開發了一套新的調寬系統,同時新增設了錐度自動恢復、寬度動態跟蹤、一鍵調寬等多項調寬程序的保護模塊。在此基礎上,為了實現對高速雙向調寬功能的實時檢測,他們不分晝夜地組織系統調試,優化了曲線檢測系統,確保了調寬過程的穩定與高效。
好馬配好鞍,好的系統就需要配備好的設備。有了操作系統的保障,何文遠和團隊成員可放心多了,但面對常態化的高產狀態,結晶器設備可有些吃不消了。2019年底,在進行設備調寬功能測試的時候,突然發生了結晶器調寬前后錐度偏差大的情況。他們經過仔細排查,最終將問題鎖定在了調寬設備上。“在這里不可能讓設備帶著故障上陣,我一定要查出問題所在,徹底解決它。”閆凡熙斬釘截鐵地說。
于是,閆凡熙帶領團隊成員重點對結晶器裝配精度提升展開了攻關。為了避免設備備件存在質量問題,他們對每個需要裝配的備件都進行了嚴格的篩選把關,動態調整了備件的更換周期,并安排專人全程監督結晶器的裝配過程,緊盯結晶器設備的維修質量,對裝配的工序進行實時記錄,確保配件的裝配間隙在可控范圍之內。同時還總結提煉出了一套成型的結晶器維修標準,推廣使用之后,設備的功能精度較之前提升了50%以上。
但這并沒有讓閆凡熙感到滿足,為了避免結晶器在運行過程中產生偏差,他主動出擊,以點帶面,從2號連鑄機入手,與自動化工程師江俊敏協調配合,重點對結晶器調寬、轉向動作展開了研究。他們白天蹲現場記錄設備狀態,晚上查數據進行綜合分析,經過長時間的總結,終于找到了消除機械間隙、提升設備運行穩定性的切入點,并與工藝技術人員配合開發出了一套“調寬錐度動態補償”程序,消除了調寬結束前后的機械間隙,使得錐度偏差穩定控制在了0.3毫米以內,為常態化高產、高速調寬提供了有利條件。
在完成了2號連鑄機調寬功能后,攻關組一鼓作氣,用了不到兩個月的時間,成功完成了另外3臺連鑄機的升級改造,全面實現了連鑄機每分鐘1.2米拉速雙向在線調寬的生產功能。今年以來,煉鋼部以“高效化穩定生產”為核心,每月可實現連鑄機雙向調寬300次以上,減少短澆次10余個,降低生產成本30余萬元。
“生產節奏越來越緊張,我們的下一個目標是實現連鑄機在線調寬拉速達到每分鐘1.3米,進一步縮短周期、提高產品質量,為京唐公司發展再創佳績。”何文遠如是說。
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